烘干機(jī)脈沖布袋除塵器運(yùn)行穩(wěn)定、 ,維護(hù)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠是大家公認(rèn)的,它對(duì)顆粒0.1微米含塵氣體,除塵效率可高達(dá)百分之九十,不用考慮排放濃度超標(biāo)問(wèn)題。不僅提高了產(chǎn)量,又回收了干料,同時(shí)收到了明顯的社會(huì)效益。
烘干機(jī)脈沖布袋除塵器采用除塵布袋,管式噴吹清灰技術(shù),不但具備氣箱脈沖除塵器清灰能力強(qiáng)、除塵效率高、排放濃度低等特點(diǎn),還具有占地面積小、單位面積處理風(fēng)量大等優(yōu)點(diǎn),該除塵器采用了大量的新技術(shù)及高品質(zhì)的零部件,其適應(yīng)性、使用可靠性及自動(dòng)化程度大大提高,可保證長(zhǎng)期隨主機(jī)設(shè)備運(yùn)行,除塵設(shè)備出口排放濃度低于 規(guī)定的排放濃度,是烘干機(jī)粉塵治理的 設(shè)備,成功的解決了粉塵治理的難題。
烘干機(jī)除塵器在使用過(guò)程中的維護(hù)
1、做好防腐處理,由于煤在燃燒過(guò)程中產(chǎn)生大量的SO2氣體,加之采溫度和濕度較高,從而加速了與氣體接觸的機(jī)殼內(nèi)及管道內(nèi)的腐蝕。為此,我們采用了200-300℃高溫防腐涂料,一般涂3層,較好地解決了這一問(wèn)題,延長(zhǎng)了機(jī)殼使用年限。
2、袋籠:原用袋籠經(jīng)過(guò)鍍鋅處理,但2年全部腐蝕,后改為不銹鋼絲制作或有機(jī)硅處理。
3、改進(jìn)清灰系統(tǒng),原出廠時(shí)配置的油水分離裝置過(guò)小,油、水分離效果差,油、水隨壓縮空氣經(jīng)過(guò)管路反吹到濾袋中,影響過(guò)濾效果,溫度過(guò)高時(shí),容易點(diǎn)燃并燒毀濾袋。油、水過(guò)濾裝置改裝后,能定期放油、放水,消除了這一現(xiàn)象的再次發(fā)生。
4、選擇適當(dāng)?shù)那寤覊毫Γ瑝毫^(guò)高,造成破袋;壓力過(guò)低,不能產(chǎn)生脈沖清灰效果。因此壓力一般選擇在0.5-0.7Mpa。
5、結(jié)合具體情況選用濾袋,我公司選用防腐處理的氟美斯,工作溫度在70-185℃,連續(xù)工作溫度可達(dá)180℃,避免了高溫?zé)煔鉄龤V袋的情況發(fā)生.過(guò)濾風(fēng)速在0.8-1.2m/min。要比一般玻纖濾袋過(guò)濾風(fēng)速高40%左右,減少了設(shè)備投資.
6、定期進(jìn)行濾袋間的清理,用人工推、拉等辦法使濾袋之間的附著物掉下來(lái),以增加通風(fēng)過(guò)濾面積,延長(zhǎng)使用周期;還可以不停機(jī) 換濾袋,將濾袋取出清洗曬干后在使用;修補(bǔ)破損的濾袋。
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